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原标题:创新攻关,变生产“拦路虎”为效益“压舱石”

工人日报-中工网记者 彭冰 通讯员 杨志达

延迟焦化装置,是炼化企业将石油资源“吃干榨净”的关键环节工序之一,可有效解决工厂渣油去向,通过反应和分离等工艺技术,生产出高附加值产品。年初以来,随着装置原料性质的改变和目标产品的不断变化,吉林石化炼油厂延迟焦化装置分馏塔塔盘结盐堵塞,顶循回流量大幅降低,成为“卡脖子”的生产瓶颈。

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“如果不降低加工负荷,安全生产无法保障,但降低加工负荷,全厂加工总量就会受到影响”,为打掉眼前这只影响生产的“拦路虎”,保证原油加工后路畅通,延迟焦化车间成立攻关组,认真分析装置结构、结盐状态、设备条件,并对同类装置开展对标分析、查阅了大量文献资料,最终通过集思广益决定:抓准窗口时机,增加一条临时管线,对分馏塔注入除盐水进行洗塔。

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“以往洗塔就是正常注入除盐水进行回流清洗。但本次操作,攻关组大胆创新,让回流超过正常的回流量,使除盐水流量更大、压力更高、冲刷力更强。”延迟焦化车间副主任严章东说:“大家憋着一口气,就是要用非常规手段挑战技术禁区,为装置长周期、高负荷安全平稳运行保驾护航。”

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经过150小时的连续运行考核,3月30日,优化调整后的延迟焦化装置分馏塔各项运行参数指标良好,而且有6项关键指标均超出预期效果,一举打破了制约装置高负荷安全生产的瓶颈问题,成为保证该厂全年原油加工总量的“压舱石”。

责任编辑:苗辰

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编辑:小明
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